油罐区防火防爆教育专题
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事故案例石大科技公司事故罐区为该公司100×104 t/a含硫含酸重质油综合利用项目配套罐区,共有12个球形储罐,呈两排分布,总库容为1.5×104 m3,储存介质为液化石油气、丙烯和丙烷。石大科技公司自2014年4月以来一直处于停产状态,2015年3月起,该公司对12个球罐轮流倒罐,进行压力容器检测检验。事故发生前,罐区储存物料总量约为3 240 m3。7月15日16时30分,石大科技公司决定将7#罐内液化石油气(约900 m3)导入至6#罐,因工厂制氮系统停车,将6#罐内充满水置换空气,对7#罐进行注水加压,将其中液化石油气通过罐顶安全阀副线、低压液化气管线压入6#罐中,同时通过在6#罐底部管线导淋阀上连接消防水带,进行切水作业,以接收7#罐中物料。7月16日7时30分左右,约500 m3液化石油气进入6#罐,因切水口无人监护,6#罐水排完后,液化石油气泄漏并急剧气化,遇点火源引发火灾,导致8#罐、6#罐相继爆炸,2#罐、4#罐烧毁。7月17日7时24分左右,现场明火全部扑灭。日照市石大科技公司液化石油气球罐区着火爆炸事故
汽提塔塔底泵密封失效,泄漏着火。通过对泵解体检查,轴承损坏是密封快速失效的主因。机泵在高速运转过程中由于轴承严重损坏,设备产生剧烈震动,导致机械双密封失效,介质泄漏,遇轴承体摩擦产生的高温引发着火。事故原因分析1)液化石油气泄漏并急剧气化,遇点火源引发火灾。2)严重违反石油石化企业“人工切水操作不得离人”的明确规定,切水作业过程中现场无人实时监护,排净水后液化气泄漏时未能第一时间发现和处置。3)违规将罐区在用球罐安全阀的前后手阀、球罐根部阀关闭,低压液化气排火炬总管加盲板隔断。4)通过罐顶部低压液化气管线,采用倒出罐注水加压、倒入罐切水卸压的方式进行倒罐操作,存在很大安全风险,企业没有制定倒罐操作规程,没有安全作业方案,没有进行风险辨识。5)未按照规定要求对重大危险源进行管控,球罐区自动化控制设施不完善,仅具备远传显示功能,不能实现自动化控制;紧急切断阀因工厂停仪表风改为手动,失去安全功效;未设置视频监控系统,重大危险源的管控措施严重缺失。6)安全培训不到位,管理人员专业素质低,操作人员刚刚从装卸站区转岗到球罐区工作,未经转岗培训,岗位技能不足。操作人员未取得压力容器和压力管道操作资格证,无证上岗。7)地方政府有关部门压力容器监管缺失、对“两重点一重大”(重点监管的危险化工工艺